燒毛機(jī)與預(yù)縮聯(lián)動儲送組合裝置技改研究
1.項(xiàng)目的提出
牛仔布后整理工序的設(shè)備原設(shè)計(jì)是燒毛、上漿、拉幅、拉斜、烘燥聯(lián)成一組(簡稱燒毛機(jī)組,見圖1—a),噴水加濕、預(yù)縮、烘燥為一組(簡稱預(yù)縮機(jī)組,見圖1—b)分開運(yùn)行的。隨著工藝、質(zhì)量和生產(chǎn)管理要求的不斷深化,逐步暴露出兩個突出的問題:
(一)布面產(chǎn)生摺痕疵點(diǎn):坯布經(jīng)燒毛機(jī)組的燒毛、上漿、拉斜、烘燥后經(jīng)由擺斗摺疊存放在運(yùn)輸車上,每車存放800米左右,重560公斤左右。由于上漿、烘燥后布面較硬、溫度很高,在運(yùn)輸車上堆積的布自身布重的壓力很大,因此形成了自然的熱定型條件,使摺疊的布在預(yù)縮機(jī)處理后,出現(xiàn)明顯的摺痕,造成布面一條條色澤較深的疵點(diǎn),嚴(yán)重影響了布面的外觀。以93年5月份為例,摺痕疵分占總后整理疵分的80.7%。
(二)重復(fù)勞動:由于連續(xù)生產(chǎn)的需要,燒毛之前須將經(jīng)初驗(yàn)后存放在運(yùn)輸車上的布,頭尾連接起來,但因?yàn)闊珯C(jī)組與預(yù)縮機(jī)組是分開單獨(dú)運(yùn)行的,所以燒毛、拉斜處理后的布,須再存放在運(yùn)輸車上并把原來縫接頭撕開,推到前方20遠(yuǎn)的預(yù)縮機(jī)組處,再將運(yùn)輸車上的布頭尾縫接起來,成為:縫接—撕開—再縫接的重復(fù)勞動過程。
2.設(shè)計(jì)的要點(diǎn)及實(shí)施
如果能實(shí)現(xiàn)兩機(jī)組聯(lián)動,則燒毛、拉斜處理出來的布就不需要放在運(yùn)輸車上,而直接進(jìn)入預(yù)縮機(jī)組,這樣上述兩個問題就可以迎刃而解了。為此,本人在對引進(jìn)后整理設(shè)備做好消化、吸收的基礎(chǔ)上,圍繞兩機(jī)組聯(lián)動的有關(guān)問題,設(shè)計(jì)并主持進(jìn)行了以下的研究改進(jìn),于93年五月底完成技改工作,取得了顯著的效果:
(一)實(shí)現(xiàn)兩機(jī)組聯(lián)動首先要解決布面的朝向
正常情況下,燒毛機(jī)組燒毛、拉斜處理時進(jìn)布是布面朝上的,而預(yù)縮機(jī)組預(yù)縮的進(jìn)布是布底朝上的。預(yù)縮機(jī)由于工藝要求布面不可接觸烘筒,進(jìn)布時必須使布面朝下,因此要實(shí)現(xiàn)兩機(jī)組對接聯(lián)動就必須解決由燒毛時進(jìn)布布面朝上轉(zhuǎn)為進(jìn)入預(yù)縮機(jī)處理時進(jìn)布布底朝上的問題。
由于燒毛的工藝要求必須燒布面,如圖1—a,如果進(jìn)布布底朝上則噴火嘴就燒不了布面了,必須把噴火嘴裝到圖1—a中的c、d位置,這樣改動量很大。如果按圖1—b那樣;底朝上進(jìn)布,改變燒毛室的繞法,則噴火嘴仍可燒布面,但這樣燒毛室出布要從上面引出,是否會擋住燒毛時污氣的排出?經(jīng)試驗(yàn)證明污氣并無外溢。這是由于排氣系統(tǒng)吸力較大,污氣從布的橫向向兩側(cè)排出了。這樣只要改變燒毛室的繞法,后整理過程中布面轉(zhuǎn)向的問題就解決了。
(二)聯(lián)動裝置設(shè)計(jì)的實(shí)施
燒毛機(jī)組與預(yù)縮機(jī)組兩機(jī)組都很長,而且兩機(jī)組之間相距有20米之遠(yuǎn)。兩機(jī)組相連的條件是:1、兩機(jī)組的速度要同步(這一點(diǎn)由于兩機(jī)組都是直流電機(jī)傳動,容易做到)。2、中間應(yīng)有不少于300米的儲布量,以便處理如下情況:①值車工發(fā)現(xiàn)速度不同步時調(diào)正;兩機(jī)組中一機(jī)組有小故障時,臨時停車幾分鐘,另一機(jī)組可繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn);③兩機(jī)組中一機(jī)組須緊急停車,另一機(jī)組來提及配合停車。
如果聯(lián)動裝置能采用一個斜面的架子,讓燒毛機(jī)組處理后送布輥送出來的布成魚鱗狀地落在斜面上,依靠布匹自重緩緩滑下送至后方的預(yù)縮機(jī)組,有一定的儲量后,再開動預(yù)縮機(jī)組拖動布匹進(jìn)行預(yù)縮,這是比較理想的簡易方法(它可省去一套復(fù)雜的傳動運(yùn)輸裝置),問題的關(guān)鍵是如何選擇架子合適的斜面坡度及確定燒毛機(jī)組送布輥的合適高度。為此,進(jìn)行了兩項(xiàng)工作:1、應(yīng)用力學(xué)原理對不同布重計(jì)算設(shè)計(jì)不同的坡度,并在生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行不同坡度的落布模擬試驗(yàn),最后確定以正切角12°為最佳坡度,此時落布緩緩下滑,分布均勻;2、觀察分析燒毛機(jī)組送布輥的落布情況,要求送布輥送出的布必須有一個拋物形的落差動力,使布送出時遠(yuǎn)離送布輥既不會發(fā)生反卷現(xiàn)象又可推動前方的存布下滑,確定將送布輥往前移約一米和向上提高一米,并在斜坡上部安放一塊成拋物線形的不銹鋼板,經(jīng)試驗(yàn)情況良好,在到預(yù)定的要求。
(三)改造前后的情況見可以看出,燒毛機(jī)組處理出來的布不必裝在儲布運(yùn)輸車上,而是緩緩地從裝置的斜面均勻地滑下,送至預(yù)縮機(jī)組前,直接進(jìn)入預(yù)縮機(jī)組預(yù)縮,從而消除形成摺痕的條件,解決了摺痕這一疵點(diǎn)。
3、燒毛機(jī)組與預(yù)縮機(jī)組之間的聯(lián)動裝置自投入使用以來,無論是布匹的緩緩下滑、中間的儲布量,還是兩機(jī)聯(lián)動的生產(chǎn)配合,都達(dá)到了預(yù)期聯(lián)動和儲送的效果。由于避免了儲布運(yùn)輸車產(chǎn)生的摺痕,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)品入庫一等品率提高了2.7%,同時減少了用工和儲布運(yùn)輸車輛的制造及維修費(fèi)用,一年就可為企業(yè)增加21.032萬元的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)行家評議,對后整理工序燒毛機(jī)組與預(yù)縮機(jī)組的聯(lián)動裝置的設(shè)計(jì),將原燒毛機(jī)組和預(yù)縮機(jī)組分開運(yùn)行的生產(chǎn)方式改為聯(lián)動,形成流水線生產(chǎn),技術(shù)先進(jìn),經(jīng)濟(jì)合理,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,開創(chuàng)了國內(nèi)同類機(jī)型的先例,達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)水平,得到了美國莫里森紡織機(jī)械公司技術(shù)專家的肯定。

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